發(fā)布時間:2021-07-19
枝江融媒(記者 鄒茜 劉穎杰)毛解新是奧美公司一名普通的機(jī)臺維護(hù)員,。19年來,,他一直扎根在生產(chǎn)一線,始終秉承“努力超越、追求卓越”的精神,,保障著30多臺機(jī)械安全穩(wěn)定運(yùn)行,不僅為企業(yè)帶來效益,,自己也從一名普通工人成長為技能專家,。
走進(jìn)毛解新的工作間,這里整齊擺放著全套機(jī)械維修工具,。梅花扳手,、活動扳手、尖嘴鉗,、老虎鉗,、卡簧鉗……正是用這些普通的工具,毛解新創(chuàng)造了許多非凡的成績,。
2014年,,市場競爭異常激烈,客戶需求尺寸各異,,開料后邊角原料大量浪費(fèi),,曲縮車間原料連續(xù)三個月出現(xiàn)了虧損,。車間通過各種方式的試驗(yàn),均無法達(dá)到提升效率,、減少開料,、降低成本三項(xiàng)合一的有效方案。毛解新看在眼里,,急在心里,,沒事就在車間琢磨如何解決這個問題。
毛解新說,,“剪刀在切料的時候,,經(jīng)常性的有剪不斷的現(xiàn)象,這個問題是公司的一個難點(diǎn),,設(shè)備速度高,,剪刀的動作頻率太快了。當(dāng)時為了這個問題,,我和我的團(tuán)隊在這里,,幾乎是研究了整半個月的時間,研究它怎么才能更好地一次性把這個原料剪斷,。”
經(jīng)過分析,,浪費(fèi)主要來自開料環(huán)節(jié),因此,,他大膽提出減少生產(chǎn)環(huán)節(jié),,采用曲縮成卷機(jī)連機(jī)的方法。通過兩個月的反復(fù)實(shí)驗(yàn),,他和團(tuán)隊成功將曲縮成卷連接,,連機(jī)后曲縮卷開料尺寸每卷降低了3厘米,成卷機(jī)效率提升16.7%,,還減少了6個崗位的人力資源,。
在平凡的崗位上,毛解新用自己的努力,,為公司發(fā)展提速增效,,由于他表現(xiàn)突出,2014年,,公司授予毛解新“特別貢獻(xiàn)獎”,。
奧美醫(yī)療事業(yè)1部紗布曲縮車間主任田秋蓉說:“毛解新這個人非常誠實(shí)直爽,,做事非常有責(zé)任心,。平時對待工作非常認(rèn)真負(fù)責(zé),碰到問題一定不會放過的,,要把所有的問題都解決才安心,。”
2019年無紡布球的訂單全年月均超預(yù)測158%,,為完成訂單,機(jī)臺效率最大化是訂單保證的基礎(chǔ),。他有時在設(shè)備旁邊連續(xù)“蹲點(diǎn)”幾個小時,,只為了觀察或跟蹤設(shè)備某個部位的運(yùn)行情況,確定設(shè)備運(yùn)行正常,,保證無紡布球順利開臺,,達(dá)成目標(biāo)產(chǎn)能。2019年,,由毛解新主導(dǎo)的“曲縮紗布的對折和成卷聯(lián)機(jī)裝置”獲得國家知識產(chǎn)權(quán)局實(shí)用新型專利,。
(責(zé)任編輯 何唯)